林秀轩凝眉沉思全盘计划的可行性。他知道舒平已经完成了他的自动驾驶仪,当然并不是非常复杂的东西,但是可以在左右两个方向上,操纵舵轮不成问题,加上无人机高空监视修正,完全可以撞击目标,也就是说,如果占领一艘运输船,可以遥控器航行。但是用这样一艘遥控的船撞击一艘轻巡改装的打捞船是否可行。即使对方停在原地不能动弹,但是对方的火炮也不是吃素的,当然他不知道敌人改装打捞船的过程中,有没有把主炮拆除,如果只保留一些对空高射炮,那样的火力倒是不足为惧,但是制定计划不能以假设为依据。所以还得设法把美国潜艇吸引过去,借助他们的鱼雷,或者至少要露一下面。
观通部门报告,拖曳声呐很难确定目标取向,但是发现17号潜艇似乎是停车了,可见蹲在了哪里守候。只有等419转向南海,才能依靠艇艏声呐确定其位置。
林秀轩建议释放无人机精确定位靠近419的敌人运输船。看看那艘比较适合下手,他的特别小组好手剩下不多,只能对比较小的船下手。政委建议对返航的敌人货船下手,这样航向一致,也比较容易应对敌人识别和呼叫。
阿贺野号下方,第一批打捞队员,还在春日丸内缓慢搜索。较之上一次下来沉稳、平静了许多。他们缓缓走过一个舱室,没有对那些巨大的分解零件动手,那是牧野言明放弃的。牧野想要找到一些小的经过防水封装的箱子,在他的记忆力就在这个区域。
潜水员慢慢走过,照明在散落杂物的船舱里横扫过,只见地面淤泥里,漏出什么东西的一角,看上去是黄色的。潜水眼走上去,小心搬动一下,发现是一只黄色塑胶箱。他们用力提了一下,发现重量不大。上面的文字已经模糊看不清,但是好像是牧野想要的东西之一。牧野说过重要的东西未必很大,但是用黄色包装。
他们提起这个箱子,然后向回赶,按照计划,他们必须在氧气消耗三分之一前返回。这件是本年度打捞起的第一批物件。是不是牧野提倒的能炸毁一座城市的超级炸弹,暂时还不知道。
419上,作战会议还在持续。观通站给出了附近航线上的几艘船只的位置信息,秦小苏的侦听部门,则提供了一些截获的敌人通讯。编号114的货船从马来亚返航,按照情报分析,这种散货轮的标准船员人数为9至5人之间;另有编号441的货船从仰光返航,船员人数判断为19至5人之间。航速看,441是开战后征用的法国货船,使用柴油机速度达到11节,即使满载货物,速度也不输给另一艘空船。
林秀轩认为第一艘返航的船可能比较大,但是有两个弊端,一是船员人数多,二是船体老旧,航速慢。他建议劫持去往泰国的那艘,显然这艘船是补给第15军的,可能携带有武器。程大洋原则上表示同意,他也觉得航速快些可能会比较有利。
计议已定,林秀轩开始部署。第一组由他和吕青山两人组成,负责上船控制驾驶室和舱室。第二组由高志成、秦小苏和水手长组成,随后上传负责甲板和舱室。第三组由舒平和他的人组成,负责安装自动/遥控驾驶仪,以及自动灯光系统。
选择时机为夜晚,大部分船员都睡着的时候。这样只需要先干掉驾驶台上值班的几名人员,或许还有甲板上一两名瞭望人员,就能控制全船。
419迅速向这艘原来叫做吕比玛特纳号,属于来往于岘港和广州间法国货轮,现在改名叫京川丸号,根据收集到的情报,吨位为100吨,日军接手后可能改装了小型防空武器。研判这艘船上装载着从缅甸抢来的钨矿或者其他物资。
深夜时分。419悄悄追上这艘敌船。登船人员乘坐两艘小艇向目标进发。无人机早已起飞俯瞰目标,发现左右舷上都留有了观察哨,虽然各只有一个人,但是敌人的戒备还是充分的,另外穿顶部探照灯附近还有一人,看姿势在打瞌睡,探照灯也关着。显然这几个月来盟军的潜艇越来越活跃开始让日本船只开始夜间值班,但并不是每一个人都很上心。
敌人为了防止潜艇攻击,完全没有使用照明。这使得他们的瞭望哨形同虚设。不过为了万全对应,林决定从后方接近敌船。从敌人的瞭望排班看,他们更关注两侧,当然还有驾驶台盯着正面,但是后面是一个观察死角。显然是防范潜艇,大概是觉得潜艇不大可能从后面发射鱼雷,所以后面没有留人,当然这只是无人机从高空通过热像仪拍摄到的,也可能会有漏网的。
机动橡皮艇悄然跟上去,敌船柴油机的声音完全遮盖住了动静。距离00米的时候,无人机提醒,右舷出现第二名敌人正在向后面赶来。由于月色不错,林秀轩决定向左移动,绕开敌人的可能看到的范围。这个敌人走了几步,向后观察了一番,就回去了。汽艇重新回到船只6点钟方向,快速抵近。
林用一把十字弓向船尾发射了金属钩,由于外部包裹了橡胶,没有发出太大动静,无人机观察未惊动敌人。他将小艇系在船尾,然后迅速攀着绳子网上爬。翻过栏杆时,感觉有些喘,最近没有离开潜艇执行任务,他发现自己体重增加了不少。
紧接着,吕青山轻松上了船,两人分别从左友舷前进,因为敌人很弱,所以他们决定分头行动,也没有优先破坏船顶部通讯天线,实在没什么必要。
林的夜视仪状态下,看到瞭望的日军正披着衣服趴在船舷边发呆。一枪将其撂倒,那边吕青山报告也得手了。他继续向前移动,根据无人机指示,找到舷梯,很快到了驾驶舱外面,可以听到里面日本人正抱怨这个那个,他提到了海军把民间征用船补贴砍了一半。暂时还不能动手,得等那边吕青山悄悄上船顶,把探照灯边上打瞌睡的家伙干掉。等了0秒,吕报告得手了。他走到舱门边,发现从里面锁死了,他探头从舷窗向里看,值班船员只有两个,一个絮絮叨叨说话,一个不吭声坐着。
他用力敲了敲门。
“谁啊?”里面一个不耐烦的声音问道,然后舱门打开,一个人探出头来,他的大意导致被一枪击中头部,尸体滚落下来。林冲进船舱,扫射驾驶台上呆呆看着自己的最后一个目标。这个家伙中了七八弹,没吭气就倒下了。
第二组人员此时已经上来,林秀轩在驾驶室找到各层甲板平面图,根据大致情况分配任务,然后各自行动。任务很简单,:把船上日本人全部干掉。吕青山找到配电设备,先给全船停电,保证舱内没有照明,这样整个行动,都会在特别小组有利的黑暗环境中进行。小组此时还无法关掉主机,使船只停下,得先控制轮机舱,那里必然还有人值班。所以船只仍然在以前进三前进。
他与吕青山去往较高客舱,其余人去下面。船长睡的死死的,根本没有任何反抗,就在梦乡中被打死。下方舱室内行动稍微有了一些周折,但是仍然在十分钟内解决了敌情,哟几名警觉的敌人发现不对经逃到了一间舱室内,被照明弹晃了眼,然后一起杀死。高志成控制了轮机舱,这才将这艘船停下。
有人找来绳梯,从后方扔下,等待潜艇靠到边上,舒平的小组无法盼着绳子上来,他们得爬梯子。与此同时,另有人到货舱查看,发现大量的火工品,包括炮弹和矿山炸药。林秀轩猜测这些英制口径炮弹是缅甸15军缴获的,可能对澳大利亚的进攻用得着,所以
舒平一上船,着手开始改造船只驾驶系统,当然同样是自动驾驶仪,他需要面对的难度较之牧野面对的小得多,他只需要操纵舵轮左打或者右打,对动力的控制倒是麻烦得多,所以决定不进行控制,就让这艘船以前进三的巡航速度,匀速行驶。另外,还得对上方灯光通讯系统进行一些遥控控制,让它具备遥控发射灯光信号的能力,以防万一。
天亮前,所有一切准备完成。舒平将车种挂到起全速,然后轮机待命的人员重启动力,使得船只渐渐恢复了速度和舵效,他这才通知419开始遥控船只转向。从无人机发射的指令作用在遥控驾驶仪上,驾驶台的舵轮,开始自动转动。舒平看着这艘船缓缓掉头180度,显然计划是可行的,然后一行人从后方撤离。
从这一刻起,419接管了这艘日本货船,除了对驾驶系统动了手脚,还在货仓炸药堆里安装了遥控起爆装置,这艘船只有一千多吨,肯定无法撞沉轻巡洋舰,但是如果配合爆炸,情况一定完全不同。
419的声呐继续监听美国潜艇的动向,发现还在低速巡航,可能浮在水面充电,他选择的这个伏击区表面上油水很大,日本帝国向南洋的运输都要通过海峡,但是这个时期,日军在这一带防范仍然很强。不仅有路基的反潜飞机,定期巡逻,专门找那些充电的潜艇,还有巡防船只不时出没。当然看得出这名艇长较之在巴士海峡晃来晃去的其他艇长更有进取心。(未完待续)